“黄火苗、软火焰”——这是抚顺石油二厂焦化车间几名一线操作工,于去年秋天摸索总结出来的加热炉新操作法。在保证加热效率的前提下,用新方法给加热炉送燃气,比燃气完全燃烧时“蓝火苗、短火焰”的状态每小时节约燃料气500立方米,月降低能耗折合人民币达22万元。
“火苗蓝变黄、火焰短变软”给抚顺石油二厂领导的启示是:要开挖企业节能降耗这个第二资源,就要调动广大员工的心和他们灵巧的手。
人人有块“责任田”
抚顺石油二厂是一座近70年历史,年原油一次加工能力近600万吨的综合型特大型企业,占抚顺石化生产的“半壁江山”,同时也是一家耗能大户。多年来这个厂节能降耗面临着“三难”:一是厂子历史久,设备老,能耗基数大。焦化装置已运行40多年,管线陈旧,自供水、转供水损耗达20%。二是厂区占地四五千亩,管理难度大。三是承担着周边企业和居民的用水,输送流程长,各项损耗大。厂区周围的村民甚至把水线接到自家的菜地,厂外的一些农民戏谑说:“东山浇地不用愁,接上管子水就流。”
“要让人人有块节能责任田,要让每块责任田有新收获。”—面对重重减耗困难,这个厂的领导把目光投向生产经营的最前沿。“火苗蓝变黄、火焰短变软”等一系列来自生产一线的节能措施让他们眼睛一亮,心头一明。为此,他们成立了由厂长、书记参加,各职能部门组成的节能节水领导小组,建立各级节能节水管理组织,将成本费用进行分解。在此基础上,实行了节能节水目标责任承包,车间主任为第一责任人,班组以经济核算为着力点,实施用能管理风险抵押和量化考核。同时开展“节能大家谈”讨论、“我为节能献一计”合理化建议征集等活动,在全厂营造出“人人重节能、班班抓指标”的氛围。
这样,形成了从上到下的责、权、利挂钩的管理机制和节能管理网络,确保了节能降耗工作组织得力、领导有方、方案切实、操作有效。对此,北蒸馏车间主任田英战说:“外靠制度,内靠动力,员工的认识提高了,我们基层的工作就好做多了。”烷基化车间操作工袁泉的话代表了大部分员工的心声:“过去讲效益在我们手上不那么在乎,如今责、权、利真的挂钩了,我们在自己的手上掂出了效益,更掂出了责任。”
龙虎榜上显身手
如今,抚顺石油二厂广大员工中流行“榜上有名”。在各车间的“节能龙虎榜”上,可谓是“龙腾虎跃”。这项活动的原创者是重催车间。
2000年投产的150万吨/年重油催化装置是抚顺石油二厂的龙头装置。几年来,这个车间在车间主任宋阳、张扬等人的带领下,全车间职工紧盯“高起点、争一流”的目标,不断加大管理力度,主要经济技术指标都名列国内同类装置前茅。2005年开展汽油升级工作以来,按公司要求装置增加了一套降烯烃处理系统。在巨大的降耗压力面前,他们不等不靠,眼睛向内深挖潜力,开展了“节能龙虎榜”活动,大家开动脑筋,为降本增效出力,一批节能“金点子”被先后采用:其中有生产主任吉海明提出的通过控制再生烟气中CO含量,减少余热炉瓦斯用量的建议;有工艺一班班长刘舰提出的将烟道旁路安装水封,减少烟气泄漏量的好招;有技术主任吴廷泽提出的严格热工系统的平稳操作,搞好外取热及中压汽包操作条件,努力增产蒸汽的办法,使该装置产汽量在165吨/时以上。车间操作员曹柏顺为了让3.5兆帕蒸汽多外送,不放或少放入1.0兆帕蒸汽中,每班对外联系不下十几次。“只要设备一停,员工就随手把蒸汽关掉,设备低负荷运转现象也杜绝了。”车间主任张扬高兴地介绍说。
重催车间的“节能龙虎榜”活动迅速在全厂推广,并且“开花结果”。管网车间还开展了万米管线无泄漏活动,分片包干、专人负责,加强对跑、冒、滴、漏的整治,使泄漏率控制在0.25‰以下。
该厂耗剂大户—60万吨/年酮苯脱蜡装置在赵涧波等人的带动下,员工们优化生产方案,根据不同含油质量控制指标,及时调节稀释比,避免溶剂的跑、冒、滴、漏现象,去年累计剂耗降低了33.8%。
去年4月,南催化装置的节能设备—余热锅炉无法满足生产需要,车间主任潘若非等和工艺技术人员高飞从各个环节上想办法、订措施,提高中低压蒸汽压力,产出了高品质、足量的过热蒸汽。仅此一项每天就可节省3.5兆帕蒸汽120吨,节支2.4万元,每月可多创效益72万元。
南蒸馏车间在满足生产需要的前提下,员工洪建权等人启用耗电量小的设备运行,避免大马拉小车的现象,同时使用电机变频节电技术,一个月节电10万多千瓦时。
这个厂通过公开考核、奖优罚劣,使广大员工从思想意识深处树立节能意识,人人细算成本效益账,真正将节能从口号转变为行动。“我们现在是办公纸张双面打,离开办公场所就关灯,大家互相提醒,互相监督,都觉得是在尽自己作为一名企业员工的本份。”厂纪委办事员林利刚说。
能耗箭头落下来
“节约水资源既是落实科学发展观的要求,又是降低生产成本、提高经济效益的重要手段。我们作为公司的骨干生产厂责无旁贷,千方百计要使水耗箭头向下。”今年初,抚顺石油二厂厂长何晨光在节水专题会议上这样说。
由于历史原因,石油二厂除为本厂供给新鲜水外,还承担转供厂内和周边地区工业和生活用水,给新鲜水管理带来较大困难。该厂生产运行部、机动部组织供排水车间、计量车间及各生产装置组成联合调查小组,调查厂内及周边地区新鲜水使用情况,半个月时间,查出许多问题。如地下新鲜水管线陈旧、破损,漏水现象比较严重;厂内和周边地区转供用户较多,水线私接现象严重;厂内用户安表率低,水量摊派,计量不准确。更有甚者,驻厂的工程公司维护队重组六年来从末结算过水钱。调查组由此写出了《石油二厂新鲜水调查报告》,并与有关部门一起立即采取了整改行动。
首先,他们从新鲜水日报表入手,细化新鲜水日报表项目,使报表从原来的12项内容经过两次增订增加到25项,把问题较多的“东山、厂北门、厂西门”三个方向的计
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