添加一根临时吹扫线,合理安排检修工序,中国石化巴陵公司近日成功地大幅缩短了精丙烯生产装置检修时间,挽回停产损失2000万元。
巴陵石化此次检修“病灶”为从液化气中提取丙烯的精丙烯塔A、B处的连接泵P4005A泄漏。按照常规,需要停车5天,减收2000万元。
为了缩短停产时间,巴陵石化技术人员和工人在退完料后的氮气、蒸汽反复吹扫工序中,增加了一根临时吹扫线。具体做法大致为在LC4404液控调节阀与P4008丙烷泵入口间加一根口径50毫米、长7米的管线,结果4个小时就完成了本需20小时的吹扫。
据悉,巴陵石化这一做法在国内大型石化行业属于首创。他们还在随后的检修中,优化工序,在确保安全、质量的前提下尽可能节约时间,终于在启动检修当晚就基本完成任务。
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